山東省煙臺自動焊-鋼筋籠滾焊機-鋼筋加工設備

根據上述鋼筋籠上浮原因分析,本項目施工采取的部分措施如下:

①灌注水下混凝土前,及時測量樁基成孔深度,保證鋼筋籠和樁基長度滿足設計要求。因超鉆而引起的鋼筋籠底部距孔底距離增大時,在鋼筋籠頂部接長鋼筋籠。準確計算好進入鋼筋籠底部的混凝土方量,快接近鋼筋籠底部時,可通過漏斗閥門開關降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接觸鋼筋籠底部時的頂托力瞬間過大造成鋼筋籠上浮。

②開始澆筑前,導管底部距孔底距離宜為30cm~50cm,澆筑過程及時測量,控制導管埋深在2~6m;同時保持導管居中,避免導管法蘭盤掛住鋼筋籠。

③保持混凝土的工作性能良好,避免灌入混凝土的堆積而頂起鋼筋籠造成上浮,坍落度宜控制在180~220mm,擴展度宜控制在530~580mm;適當延長混凝土的凝結時間,防止上返的 車混凝土過早硬化而使頂部混凝土與鋼筋籠之間的滑動摩擦力增大,降低鋼筋籠上浮的可能性。

④增加抗浮裝置:1、在鋼筋籠吊裝下放前安裝多功能井字架,便于鋼筋籠對接下放,能可靠懸掛吊筋,可以鋼筋籠防上浮和準確定位;2、在鋼筋籠對稱的幾根主筋上,將鋼筋下部伸長至孔底,并在加長鋼筋末端起彎鉤,增加混凝土灌入初期對鋼筋籠底部的握裹力。

五、水下灌注樁的施工實例

湑水河特大橋所有鉆孔灌注樁自2013年5月到2014年12月全部順利施工完成,自 次鋼筋籠上浮后再沒出現類似質量事故,保證了樁基施工質量,也滿足了施工進度要求。

六、總結

 在保證成孔后的樁長和鋼筋籠長度滿足設計要求后,通過采取控制混凝土灌入速度、導管在混凝土中埋深、混凝土工作性能等等措施可以有效鋼筋籠上浮。

在樁基澆筑施工時,施工現場為了節約導管拆除和施工時間,往往澆筑速度過快,以及混凝土上返很慢時,才安排作業人員和拆除導管,這些不規范操作易造成鋼筋籠上浮,嚴重時出現斷樁。

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