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氧氣生產區(qū)應常年在上風向,距乙炔發(fā)生站300m以上,遠離有害氣體源,加強原料空氣質量控制,一旦污染嚴重,要采取相應措施。積聚重慶表冷器主要因素如下:a.充分發(fā)揮液空液氧吸附器乙炔等碳氫化合物的作用,嚴格按期倒換吸附器和控制加熱再生溫度,提高吸附效率。b.從主冷中排放1%的產品液氧,碳氫化合物。c.定期對空分進行大加溫,以除去積聚在熱交換器和精餾塔內殘留的二氧化碳及碳氫化合物雜質。d.液氧泵長期投入運行,采用分子篩吸附的,氧化亞氮吸附效果不好,可在分子篩吸附器內加一層5A分子篩。這個工作要正常化、重慶附近制度化、重慶附近定期進行,若環(huán)境惡化,需隨時采取有效措施,把有害物質控制在標準之內,乙炔在0.5、重慶附近甲烷120、重慶附近總碳155、重慶附近二氧化碳4、重慶附近氧化亞氮100(數量級10-6)。液面高、重慶附近循環(huán)倍比大,二氧化碳及烴類化合物不易積累濃縮。武鋼燃氣廠采用全浸操作,經多年運行,全部工藝參數同未浸前一樣,并且仍有足夠的分離空間,換熱面積也滿足要求,取出的氧氣也沒有氣液夾帶現象,所以主冷全浸操作是有利無害的。臨時停車再啟動,不可避免地存在一定時間的低液面操作,此階段易發(fā)生烴類的局部濃縮,同時重新啟動時,板式換熱器在一段時間內工況不正常,自效果不好,造成二氧化碳堵塞,再加上氣流沖擊,就有可能在主冷發(fā)生微爆,所以應 限度的減少臨時停車的次數,或避免全排液,對主冷實行單獨加溫,有條件應加溫。



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原因危害重慶表冷器循環(huán)冷卻水中含有大量的鹽類物質、重慶當地腐蝕產物和各種微生物,由于未對其進行水處理,表冷器運行一段時間后水側會結有大量的鈣鎂碳酸鹽垢及藻類、重慶當地微生物淤泥、重慶當地粘泥等,這些污垢牢固附著于銅管內表面,導致傳熱惡化、重慶當地循環(huán)壓力上升、重慶當地機組真空度降低,影響機組的運行效率,造成較大的經濟損失。傳統的清洗方法通常采用化學清洗-酸洗,這種方法對各種沉積都有效,比機械方法省時。但化學清洗對系統和其他金屬部件有腐蝕性,容易出現腐蝕設備管線的事情,而且在排放時污染環(huán)境。



重慶表冷器每年定期、重慶附近不定期培訓,增強防爆意識,提高操作技能。因冷卻水大多數含有鈣、重慶附近鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,冷凝器換熱效果下降。嚴重時不得不在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響巨大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加大。即使很薄的一層水垢就要增加設備中結垢部分40%以上的運行費用。保持冷卻通道中不含礦物沉積物可以很好的提高功效、重慶附近節(jié)約能源、重慶附近延長設備的使用壽命,同時節(jié)約生產時間和費用。長期以來傳統的清洗方式如機械方法(刮、重慶附近刷)、重慶附近高壓水、重慶附近化學清洗(酸洗)等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹底水垢等沉積物,酸液對設備造成腐蝕形成漏洞,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,終導致更換設備,此外,清洗廢液有毒,需要大量資金進行廢水處理。針對上述情況,國內外努力研制對金屬腐蝕性小的清洗劑,而目前研發(fā)成功的有福世泰克清洗劑。其具有、重慶附近環(huán)保、重慶附近、重慶附近無腐蝕的特點,不但清洗效果良好而且對設備沒有腐蝕,能夠保證冷凝器的長期使用。福世泰克清洗劑(特有的添加濕潤劑和穿透劑),可以有效用水設備中所產生的頑固的水垢(碳酸鈣)、重慶附近銹垢、重慶附近油垢、重慶附近粘泥等沉淀物,同時不會對人體造成傷害,不會對鋼鐵、重慶附近紫銅、重慶附近鎳、重慶附近鈦、重慶附近橡膠、重慶附近塑料、重慶附近纖維、重慶附近玻璃、重慶附近陶瓷等材質產生侵蝕、重慶附近點蝕、重慶附近氧化等其他有害的反應,可大大延長設備的使用壽命。




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