為了提高建筑20鋼表面青銅涂層的綜合性能通過加入SrAl2O4粉末爆炸噴涂的方式制備得到青銅涂層以及青銅發(fā)光復(fù)合結(jié)構(gòu)涂層通過試驗測試的手步提高20鋼的抗高溫45號鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板磨損
用主要通過掃描電鏡、電子探針對40Cr鋼的疲勞損傷過程進行顯微組織及成分分布分析·研究了疲勞裂紋萌生的位置、形狀、擴展過程和擴展途徑確定出了微裂紋開始形成時的循環(huán)次數(shù)·發(fā)現(xiàn)裂紋易于在鉻的富集區(qū)及鉻的碳化物處萌生· 。45號鋼板65錳鋼板40cr鋼板42本文采用慢應(yīng)變速率拉伸試驗方法研究40Cr鋼的應(yīng)力腐蝕情況通過慢應(yīng)變速率拉伸試驗方法測試了40Cr鋼在甘油、海水以及酸性海水溶液中的斷裂行為根據(jù)其應(yīng)力-應(yīng)變曲線、敏感性參數(shù)的對比研究并利采用超音速微粒轟擊技術(shù)對40Cr鋼進行單面表面納米化使其表面形成晶粒尺寸為10nm左右的納米晶層然后對試樣進行不同溫度不同時間的低溫氣體滲氮。利用金相法硬度法和X射線衍射法對試樣兩面的滲氮層進行分析對比。結(jié)果表明:納米層表面形成氮化物的溫度可降至300℃左右而在450℃時原始粗晶面氣體滲氮才形成連續(xù)的氮化物層表面納米化后大量的晶界促進了氮原子的擴散晶界上和晶內(nèi)存在的缺陷也可降低氮化物形成的氮勢門檻值。 判斷酸性海水中40Cr鋼的應(yīng)力腐蝕機理為“氫脆”型。 采用阻抗譜測量方法對40Cr鋼在酸性海水溶液中的應(yīng)力腐蝕斷裂行為進研究阻抗測量同時在兩個不同的試樣間進行:通過慢拉伸加載應(yīng)力的試樣與未加載任何應(yīng)力的試樣對阻抗譜的分析確定了在40Cr鋼在酸性海水溶液中試樣裂紋出現(xiàn)、發(fā)展及斷裂的時間通過新的方法解析阻抗得出氫脆型應(yīng)力腐蝕開裂過程中裂紋的形成和發(fā)展與阻抗的對應(yīng)關(guān)系證明了Bosch模型不僅適用于有鈍化膜的體系同樣適用于無鈍化膜形成的氫脆型應(yīng)力腐蝕開裂體系高40Cr合金鋼表面的耐磨性能. 45號鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板
45號鋼板40cr鋼板65錳鋼板42cr鋼板相比利用超聲高能機械加工處理工藝在40Cr鋼表面制備了納米晶表面層。采用SEMTEM和納米壓痕技術(shù)等分析了表面納米晶層的組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能。實驗結(jié)果表明表面是由分布均勻的納米級鐵素體和納米級滲碳體晶粒構(gòu)成的復(fù)合納米結(jié)構(gòu)過渡區(qū)由納米級的滲碳體晶粒和粗晶鐵素體晶粒構(gòu)成。表面平均晶粒尺寸為3nm。隨著深度的增加晶粒尺寸逐漸增大。表面硬度高達8GPa為基體硬度的3倍隨著深度的增加硬度迅速降低。表面層彈性模量為252GPa與基體十分接近。 。否會開裂或軋壞的問題必須考慮。
45號鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板因此磨削強化是利用磨削加工中的熱量和機械作用直接對零件表面進行強化處理的新技術(shù)可將磨削加工與表面強化復(fù)合為一體從而省去感應(yīng)淬火工序降低能耗簡化生產(chǎn)工藝充分有效地利用磨削熱。 論文以40Cr鋼為研究對象采用棕剛玉砂輪在MMD7125平面磨床上進行了磨削強化工藝試驗采用分塊試件夾絲半人工熱電偶測溫技術(shù)獲得了不同磨削用量與冷卻條件下的磨削強采用超音速微粒轟擊技術(shù)對40Cr鋼經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后進行單面表面納米化使其表面形成晶粒尺寸約10nm的納米晶層然后對試樣進行不同溫度和時間的低溫氣體滲氮。利用金相法硬度法和X射線衍射法對試樣兩面的滲氮層進行分析對比。結(jié)果表明:納米層表面形成氮化物的溫度可降至300℃左右而在450℃時原始粗晶面氣體滲氮才形成連續(xù)的氮化物層。主要原因是表面納米化后大量的晶界為氮原子的擴散提供了通道同時晶界和晶內(nèi)存在的缺陷也可降低氮化物形成的氮勢門檻值。 可以獲得磨削強化所要求的升溫速度、 溫度、溫度作用時間和冷卻速度;獲得了比感應(yīng)淬火更優(yōu)的強化層組織與強化45鋼、40Cr鋼在達到淬火溫度后不需保溫立即淬火(又稱零保溫時間)再經(jīng)回火處理。試驗發(fā)現(xiàn)經(jīng)過新工藝處理后的工具綜合性能與傳統(tǒng)工藝處理的大體相當(dāng)?shù)鹿に嚲哂锌s短保溫時間節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本并改善工具表面耐磨性和內(nèi)部組織性能等優(yōu)點。 坑45號鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板
以工廠換65錳鋼板45號鋼板42crmo鋼板40cr鋼板熱采用光學(xué)顯微鏡分析、化學(xué)成分分析和力學(xué)性能試驗對40Cr鋼端軸斷裂件進行分析。結(jié)果表明端軸斷裂屬于疲勞斷裂斷裂源處焊接不當(dāng)造成應(yīng)力集中是端軸斷裂的原因之一。該軸經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后的組織為回火貝氏體而不是工藝要求的回火索氏體組織。熱處理工藝不當(dāng)是造成端軸斷裂的另一重要原因。 可應(yīng)用化學(xué)分析、硬度檢驗及金相分析等方法對可能引起40Cr鋼傳動軸斷裂的原因進行分析討論并提出改進措施。常見斷裂的原因有化學(xué)成分不符合技術(shù)要求、鍛造加熱溫度過高、應(yīng)力集中、熱處理工藝控制不當(dāng)。
45號鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板研究Q345E鋼與化可控制蝕點的發(fā)展;同時研究發(fā)現(xiàn)氯離子的作用可使40Cr鋼的點蝕破裂電位降低。40Cr鋼和
利用空心陰極輔助離子滲氮技術(shù)在低壓(100~1使用沖擊磨損試驗機、掃描電鏡及表面形貌儀研究沖擊載荷作用下40Cr鋼在海水潤滑工況下的表面損傷行為。結(jié)果發(fā)現(xiàn)沖擊使材料表面發(fā)生了塑性變形和磨損塑性變形存在于沖采用帶斷屑槽的硬質(zhì)合金刀具干車削40Cr鋼研究了此種刀具車削40Cr鋼刀具前后刀面的磨損機理分析了切削參數(shù)(切削速度和進給量)對刀具壽命和切削溫度的影響.結(jié)果表明:此種硬質(zhì)合金刀具干車削40Cr鋼的磨損機理為剝離磨損、粘結(jié)磨損、氧化磨損和微崩刃;隨著切削速度的增加刀具磨損率降低;低速時切削速度的增加提高了切削溫度當(dāng)切削速度大于120m/min時切削溫度隨之降低;進給量的增加能夠提高刀具斷屑槽的利用率減小切屑對刀具主切削刃的正壓力降低切削溫度改善進給量的增加對刀具壽命的影響. ;65錳鋼板45號鋼板42crmo鋼板40cr鋼板
45號鋼板本文模擬完善了
本文針對某批40Cr鋼棒將軸部直徑為50和70 mm的40Cr鋼轉(zhuǎn)向節(jié)加熱至860℃保溫120 min水淬。檢測了不同軸徑的轉(zhuǎn)向節(jié)淬火后的顯微組織和硬度。結(jié)果表明:軸徑為50 mm的轉(zhuǎn)向節(jié)從表面到心部的組織主要為馬氏體而軸徑為70 mm的轉(zhuǎn)向節(jié)表面為馬氏體芯部為珠光體+少量鐵素體。軸徑為50 mm的轉(zhuǎn)向節(jié)被淬透從表面至15 mm深處的平均硬度為54 HRC;而軸徑為70 mm的轉(zhuǎn)向節(jié)未被淬透從表面至15 mm深處的平均硬度為50 HRC。 ;65錳冷軋鋼板45號冷軋鋼板耐磨鋼板NM400 40cr鋼板為嚴(yán)
分析40Cr汽車發(fā)動機底座固定用六角頭螺栓斷裂的原因。采用斷口分析、元素分析、金相分析、力學(xué)測試和氫含量測定對斷裂試樣進行研究結(jié)果表明:螺栓斷口附近無明顯塑性變形斷面較平齊呈亮灰色微觀斷口沿晶分離晶粒輪廓鮮明分別選取900℃、950℃、1000℃和1050℃鹽浴滲釩4h、6h和8h制備滲釩層研究的主要內(nèi)容及成果如下:(1)在采取設(shè)定的合理工藝參數(shù)下制得一定厚度滲釩層。利用金相顯微鏡觀察結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同工藝參數(shù)滲層連續(xù)性和致密性各不同900℃和1050℃滲層連續(xù)性和致密性很差晶粒為等軸晶950℃和1000℃滲層連續(xù)性和致密性相對有所改善晶粒為柱狀晶。(2)利用X射線衍射(XRD)檢測與分析滲層物相。結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同工藝參數(shù)滲層VC晶粒生長具有擇優(yōu)取向。900℃滲層VC晶粒生長具有2個擇優(yōu)取向;950℃和1000℃滲層存在不同晶面指數(shù)VC相相互轉(zhuǎn)化;1050℃滲層可能脫落導(dǎo)致VC相較少。(3)利用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察滲層截面顯微組織形貌并分析其形成過程及能譜儀檢測和分析滲層截面成分組成。結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同工藝參數(shù)滲層少數(shù)存在過渡區(qū)950℃和1000℃表面可能脫碳導(dǎo)致滲層遷移表層C元素含量較少;1050℃滲層表面可能存在脫落現(xiàn)象。(4)分析探討滲層形成機理、生長規(guī)律及晶粒生長機制分別研究不同滲釩溫度和處 ;65錳冷軋鋼板45號冷軋鋼板耐磨鋼板NM400 40cr鋼板連析40Cr汽車發(fā)動機底座固定用六角頭螺栓斷裂的原因。采用斷口分析、元素分析、金相分析、力學(xué)測試和氫含量測定對斷裂試樣進行研究結(jié)果表明:螺栓斷口附近無明顯塑性變形斷面較平齊呈亮灰色微觀斷口沿晶分離晶粒輪廓鮮明晶面上伴有雞爪痕斷口附近氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達0.00180%認為殘存在螺栓中的氫造成了螺栓延遲斷裂。給出氫致延遲斷裂的措施:(1)合理安排熱處理工藝控制熱處理氣氛減少滲碳。(2)增加去氫工藝減少螺栓中的氫殘留。65錳冷軋鋼板45號冷軋鋼板耐磨鋼板NM400 40cr鋼板