目前國內(nèi)廣泛使用的普通灰鑄鐵玻璃模具材料普遍存在著表面光潔差,使用壽命短的缺點。 本文的目的是通過化學成分的控制和對工藝的調(diào)整,獲得D型石墨,并對觀組織、力學性能、耐高溫性能進行研究,以提高玻璃模具的使用壽命。 對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現(xiàn)的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現(xiàn)象得到有效。但由于在率次實驗過程中,剛開始生產(chǎn)鑄鐵型材時的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長,使鑄鐵型材在結(jié)晶器的停留時間過長,導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數(shù)調(diào)整合適時,下凹及鼓肚現(xiàn)象基本消失。 由于鑄鐵型材拉坯工藝參數(shù)控制系統(tǒng)具有非線性和強耦合的特點,而且無法建立數(shù)學模型,采用BP、GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法進行拉坯工藝參數(shù)自適應整定研究。基于Matlab軟件建立以鑄造工藝參數(shù)為輸入,拉坯工藝參數(shù)為輸出的控制模型。仿真實驗表明本文建立的拉坯工藝參數(shù)GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡控制模型可以用于拉坯工藝參數(shù)自適應整定,所獲得拉坯工藝參數(shù)能夠用于實際生產(chǎn)系統(tǒng),實現(xiàn)高質(zhì)量、率的鑄鐵型材水平連鑄拉坯生產(chǎn)。在此成分范圍內(nèi)獲得的D型石墨鑄鐵的力學性能為:硬度HB范圍為217~2抗拉強度MPa,范圍為246~285。 通過采用澆注階梯型試樣和放置冷鐵方法,使鑄鐵獲得不同的冷卻速度,研究冷卻速度對D型石墨鑄鐵觀組織的影響。

通化鑄鐵HT200方鋼廠子

國產(chǎn)鑄鐵型材球鐵材料優(yōu)越性明顯尤其是疲勞性能和沖擊性能差異非常明顯。前者的疲勞極限為275MPa而后者僅為150MPa前者常溫沖擊吸收功為7J而后者只有4J;熱等靜壓處理對材料組織變化有明顯的作用熱等靜壓處理后基體組織分布更加均勻基體上石墨球的球徑差異較未處理球鐵材料更小石墨球大小等級及球化等級變化不明顯隨著熱等靜壓冷卻速度的降低基體中珠光體的含量降低鐵素體含量增加石墨球變化較小;熱等靜壓處理通過影響材料基體組織進而影響到材料的力學性能在熱等靜壓處理后材料的綜合性能的到了明顯的提高 鑄鐵型材在重工業(yè)中需求量大,被廣泛應用于交通運輸、機床、印刷、農(nóng)業(yè)機械等支柱行業(yè)。拉坯工藝參數(shù)設置是鑄鐵型材生產(chǎn)中的關鍵環(huán)節(jié),設置不合理會導致拉漏、拉斷等生產(chǎn)事故和產(chǎn)生表面裂紋等鑄造缺陷。現(xiàn)有鑄鐵型材生產(chǎn)企業(yè)拉坯工藝參數(shù)控制技術參差不齊,尚無完整的理論體系。拉坯工藝參數(shù)自適應整定問題,以便解決生產(chǎn)事故與鑄件缺陷問題,為生產(chǎn)企業(yè)提供一定的理論體系指導。對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現(xiàn)的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現(xiàn)象得到有效。但由于在率次實驗過程中,剛開始生產(chǎn)鑄鐵型材時的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長,使鑄鐵型材在結(jié)晶器的停留時間過長,導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數(shù)調(diào)整合適時,下凹及鼓肚現(xiàn)象基本消失。反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優(yōu)良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續(xù)鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規(guī)定的指標。與拉伸性能結(jié)果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。 熱等靜壓處理后材料的拉伸強度和硬度隨著基體珠光體跟鐵素體含量的變化而變化基體中珠光體含量增加材料拉伸強度跟硬度增加反之材料拉伸強度和硬度降低。但并非線性關系。總之合理的熱等靜壓處理工藝能在一定程度上改善材料的綜合力學性能因此尋求更加合理的熱等靜壓處理工藝有很大的現(xiàn)實意義。



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