<海北>鵬瑞管業有限公司
海北采購消防DN400球墨鑄鐵管必看-售后保證
球墨鑄鐵管與其它管材相比,具有較高的抗內力、外壓能力,較好的耐腐蝕性和耐磨性。同時具有施工方便、接口密封性能好,運行系數大等優點。近年來,在鑄鐵材料市場上發展勢頭迅猛。 這種材質生產中較易出現裂紋、重皮、夾渣三種質量問題。裂紋產生與離心澆注過程產生,澆注制度不合理產生;重皮與澆注溫度、澆注轉速有關;夾渣與金屬化學元素含量、扒渣處理有關。 和控制措施是: 1、改進離心設備,有效裂紋 減少鐵液在高溫的停留時間,加強孕育特別是隨流孕育效果。隨流孕育劑加入量控制為鐵液量的0.1-0.25%;確保管模粉分布均勻,控制管模內表面用量為20-30g/m2。控制好水冷金屬型離心機冶煉工藝參數。 離心機要防止流槽振動造成鐵液濺出現象,承口砂芯要安放合適,避免產生毛刺。控制鐵液成分,降低鐵液的含硅量,沖入球化劑后W(Si)應控制在0.8-1.2%為宜。離心機機殼內采用均勻布置圓弧形噴淋冷卻管,且分段設置,并避免各段的冷卻水相互影響。 2、優化工藝參數,減少管身重皮 合理控制澆注溫度和機身冷卻水進出口溫度,縮短兩次澆鑄之間的間隔時間。控制機身冷卻水進口溫度為28-36℃,出口溫度為50-57℃。 在水冷金屬型離心鑄造工藝中,應防止過高的澆鑄轉速,調整適宜的翻包速度和主機走速;確保管模的打點的深度為0.25-0.3mm、直徑為4-5mm、點與點邊緣間距為0.5-0.7mm。 3、控制原料加入,降低夾渣缺陷 為解決降低鐵液中的含硫量,減少硫化物的產生,應控制W(S)<0.02%;適當提高澆鑄溫度,有利于夾渣上浮;球化劑中稀土含量不易過高,稀土含量控制在1-2%為宜;加強鐵液的扒渣和擋渣效果;鐵液中的殘鎂流量不易過高(控制在0.035-0.045%),以減少鐵液表面氧化。 通過采取以上相應措施,球墨鑄鐵管的質量得到明顯改善,裂紋、重皮、夾渣缺陷大為降低,減少了廢品,大幅提高綜合成材率。
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球墨鑄鐵管是在鑄鐵基礎上改變了鐵的一些特性結構,使其變得有很大的韌性,比之鑄鐵管太脆的缺點好很多,管材的抗拉抗折強度很大的提高。常用承插接口的,密封材料是橡膠圈。承插鑄鐵管和球墨鑄鐵管的區別鑄鐵管也就是常說的生鐵管子,普通灰鑄鐵的。常用承插式連接,密封材料一般是水泥剛性接口的。首先得糾正現在基本上全是承插球墨鑄鐵管因為承插型帶膠圈再加上是球墨材質埋地底下當承重時它有一定的柔韌性不會因變形而出現漏損等現象. 可以套用,聯通鑄鐵管沒有承插口,連接處是用類似于管箍的不銹鋼喉箍卡套封閉的。是在鑄鐵基礎上改變了鐵的一些特性結構,使其變得有很大的韌性,比之鑄鐵管太脆的缺點好很多,管材的抗拉抗折強度很大的提高。常用承插接口的,密封材料是橡膠圈。
球墨鑄鐵管接口漏水怎么辦常見的漏水主要是管線接頭處。原因較多,主要有以下幾種因素:a、 球墨管沒有裝到位或是安裝傾斜角度超過標準(DN80-150:5°、DN200-300:4°、DN350-600:3°、DN700-800:2°)。可檢查插口處噴印的安裝線,確認是否按要求安裝。b、 球墨管承口橢圓,膠圈起不到密封作用。c、 球墨管將膠圈頂翻,膠圈損壞,起不到密封作用。d、 球墨管承口處有雜物粘附,未清理干凈,膠圈起不到密封作用。e、 膠圈質量不好,受壓后不能恢復彈性,起不到密封作用。管子或膠圈徑向尺寸不合格,或不能相互配套,造成密封性差。處理辦法:對上述情況應逐一進行核認,是a、c、d項者可重新正確安裝,是b項者可更換合格產品或進行校園,是e、f項者更換合格產品。若不能更換時,可采用球墨哈夫節(承口用)處理。還有一種漏水是管子與管件接頭處或管件本身,原因同管線接頭漏水,處理辦法也相同。不同點是當由于管件本身損壞造成漏水時,輕微滲水可焊接處理,嚴重漏水時可用水泥完全覆蓋進行防護處理。
<海北>鵬瑞管業有限公司1、夏季球墨鑄鐵管施工過程中,可在接口部位適當覆土;2、管溝回填應分層夯實,若管道穿越道路時,為避免壓壞管身,球墨鑄鐵管可回填粗砂至管頂;3、若無條件用水試壓時,也可考慮用空氣試壓;4、炎熱的夏季,潤滑油宜用植物油;寒冷的冬季,橡膠圈可用熱水預熱,以減少硬度,迅速安裝;5、三通、彎頭必須做混凝土支墩;6、在施工中有時會發生接口滴漏。為避免此現象,山東鵬瑞管業球墨管廠家告訴您在安裝時需嚴格按規范進行施工,需保證給每根管子都安裝到位,對于大口徑的管道需檢查每個接口膠圈的情況