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發電機的封存   有些發電機是作為后備電源使用的,那為了在關鍵時刻能正常使用,除了日常的檢修維護外,封存也是很重要的,下面這個問題維曼江蘇鹽城發電機出租小編帶大家了解一下。   長期內不使用時的存放與保管   1、每月搖轉曲軸1~2次,每次搖轉后均應使活塞處于壓縮上止點。   2、期內不使用的項目進行。   3、機組表面層贓物,用壓縮空氣將機組內部吹干凈,發電機里面放滿干燥劑,用厚紙將發電機端蓋上所有通風口蓋好,并用繩子把牢。   4、口、空濾、燃油箱通氣孔、低溫啟動裝置的排煙口等用油紙包封。   5、空濾等中的機油放凈。   6、歧管向每個氣缸注入100~200g機油,將曲軸轉動數十次,以便機油在氣缸內均勻分布,并使活塞處于壓縮上止點。   7、將柴油機、發電機、聯軸口、底架及發電機所有部件、工具、附件等金屬表面先用洗潔劑擦洗干凈,必要的地方涂上黃油。   8、氣門室蓋,用脫水機油潤滑氣門結構。   短期內不使用時的存放與保管   1、放凈燃油。   2、將發動機的活塞轉至壓縮上止點。   3、移入室內存放,并用罩布蓋好,不能放置潮濕的地方,不要與易燃、易爆及腐蝕性物品放在一起定期轉動曲軸。




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柴油發電機啟動后工作不穩定的原因有什么?   柴油發電機有著操作維修方便、對環境適應性強等的特點,但在使用時也不是一定不會有問題的出現,下面康明斯柴油發電機組的小編給大家說說柴油發電機啟動后工作不穩定的原因有什么?   1、對柴油發電機油底殼內的機油標尺進行查看,調查是不是機油黏度太低或機油量太多,使機油進入焚燒室后且蒸發成油氣未焚燒而從排氣管排出。但通過查看發現機油的質量和數量契合柴油發電機的用油規則。   2、緊固柴油發電機高、低壓油管的回油螺絲。   3、對高壓油泵上部4個汽缸的高壓油管逐一進行斷油實驗,即發現第三缸斷開后排藍煙表象不見。停機后,拆開第三缸噴油器,對噴油器進行噴油壓力實驗,即發現第三缸噴油嘴偶件發作滴油表象且量很少。   4、松開高壓油泵放氣螺絲,按壓手油泵,掃除油路內的空氣。   5、起動柴油發電機后使轉速提高到1000r/min左右,調查轉速是不是有所安穩,但聽到柴油發電機轉變的聲響仍是不安穩,毛病未被掃除。   6、從一根細電線中抽出一根與噴孔直徑挨近的細銅絲,對噴油孔進行疏通。通過疏通后再實驗,發現噴嘴偶件噴霧正常,然后安裝噴油器,起動柴油發電機,發現排藍煙表象不見,但柴油發電機轉速依然不安穩。   7、拆下高壓油泵總成,對調速器內部進行技能查看。發現調理齒桿挪動不靈敏。通過修補、調整和安裝后,起動柴油發電機至轉速達700r/min左右,調查柴油發電機作業能否平穩。查看中未發現異常,毛病即被掃除。




柴油發電機組保護系統 一、溫度及壓力保護系統 1.系統簡介   溫度及壓力的控制在柴油機運行中非常關鍵。   潤滑油壓力、燃油壓力不足,柴油機將無法運行。目前的大功率中速柴油機大都有一套比較完整的監控檢測系統,對柴油機的一些重要參數(如溫度、壓力等)進行監控,一旦這些參數超出設定范圍就聲光報警或自動停機。   柴油機組設有氣缸排氣、透平排氣、主軸承、發電機定子、缸套水、潤滑油等溫度監測及燃油、起動空氣、潤滑油、生水、缸套水、油嘴水、進氣等壓力監測。這些溫度及壓力監測、報警及停機系統主要由裝在控制屏上的CMR424、CMR524單元組成。   2.優缺點。這套系統體積小、元件少(每一種信號由一個獨立的電路板轉化)、布局集中、便于監視,而且有一部分溫度(如缸套水溫度、潤滑油溫度等)的控制采用PLC微電腦控制,自動化程度比較高。潤滑油壓力和缸套水壓力的控制就地直接采用壓力開關作用于跳機。盡管如此,該系統仍有一定的局限性。對于排氣溫度而言,只有單缸和平均溫度的差值報警,沒有單缸溫度超過設定值的報警,溫度無法實時顯示。傳統的自動記錄儀需要大量的打印紙,打印間隔太長,多種曲線擠在一起不易辯別,且無法數字化等。幾次渦輪增壓器損壞就是因為沒有及時發現溫度上升趨勢致使氣閥損壞而打壞渦輪增壓器的。   3.常見故障及防范改進對策。溫度顯示波動且幅度大,有時顯示-1或1該故障原因有: ,連接插頭接觸不良,可以擰緊,當插頭松脫時CMR424顯示-1;第二,探頭特性變壞,可以更換探頭,特別當熱電阻探頭短路時CMR424顯示1;第三,電子板需要重新調整。   二、全自動保護系統 1.工作原理   柴油發電機組油霧保護系統的主要保護元件是油霧探測器,它能及時檢測出有否因軸承過熱或活塞環損傷造成過量漏氣等故障而導致在曲軸箱內形成油霧,從而監視柴油機的主要運行部件——曲軸和氣缸的工作狀況是否正常。在柴油機運行過程中它通過采樣管系不停地抽出曲軸箱內的油氣,并送至一個靈敏且準確的濃度測量裝置。該濃度測量裝置包括一個紅外線發射二極管和對側一個光電接收二級管。光電二級管感受紅外線產生的光強度,并將光強度信號轉換為電信號送至電子鑒定裝置。   2.優缺點   該保護裝置的快速性、靈敏性無可厚非,但經過幾年的運行檢修發現,由于外界或裝置自身的原因,使得其選擇性和可靠性大大降低。比如由于潤滑油冷卻器的泄漏(水進入并污染了潤滑油),油霧探測器將會感受到由于水份的增加而引起的不透明度的增加,繼而發生跳機。油霧探測器的電子元件屬于高精度元件,但因其安裝在柴油機本體上,溫度高、振動大,工作環境極為惡劣,由此使得電子元件的老化加劇,產生溫度漂移,跳機的靈敏度增加,誤動率也增加。而且該保護有時出現指示燈全無指示,使得保護經常處于脫離狀態等。頻繁的保護誤動及保護的無法就緒,不僅會造成因甩負荷而引起的材質疲勞,壽命縮短,而且會使生產人員產生麻痹心理,認為該裝置不可靠,是誤動,這樣大大限制并誤導了生產人員的思維,而在真正出現“高油霧”時就會發生事故。   3.常見故障及防范改進對策   元件老化,溫度漂移等引起靈敏度改變,結合電廠的實際并經有關專家同意,將報警閥值S開關調至第4級,運行至今未發生跳機現象。   4.電子板故障   當油霧探測器出現紅、綠指示燈全部熄滅的現象,且檢查24VDC電源正常、插頭無松動時,基本上就可判斷為電子板故障,也可以采用對換其它機組的電子板來進行判斷。如確屬電子板故障,就應該及時檢修或更換。




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